主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)污染主液壓系統(tǒng)故障診斷與處理
從德國(guó)引進(jìn)的全斷面巖石掘進(jìn)機(jī)(TBM),在西康鐵路秦嶺1線北口施工中,發(fā)生了罕見(jiàn)的主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)污染主液壓系統(tǒng)的故障。故障發(fā)生時(shí),里程為DK68+295.48m,TBM的純掘進(jìn)時(shí)間為2896.5h。故障發(fā)生起源是TBM在施工中發(fā)現(xiàn)主液壓系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)多處控制閥不動(dòng)作,或時(shí)而動(dòng)作時(shí)而不動(dòng)作,液壓濾清器頻繁發(fā)生堵塞報(bào)警,迫使TBM自動(dòng)停機(jī)、施工中斷。
1、故障檢測(cè)及分析
為了準(zhǔn)確判定故障原因,進(jìn)行了多方面的油質(zhì)檢測(cè)和故障診斷工作。
?。?)多次提取不同部位的主液壓系統(tǒng)的油樣,先后在西安和北京、蘭州等地油水檢測(cè)中心進(jìn)行光譜、鐵譜分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)油樣含有大量的SIOZ顆粒和油質(zhì)發(fā)生變化。判斷可能是液壓系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)人了石粉和其它油品,但污染源究竟在什么部位,當(dāng)時(shí)仍然在查找中。
?。?)對(duì)TBM主機(jī)的電氣控制元件進(jìn)行了逐個(gè)檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)電氣控制元件有問(wèn)題,參數(shù)及動(dòng)作正常。
?。?)對(duì)液壓元件進(jìn)行了重點(diǎn)檢測(cè),有個(gè)別元件還進(jìn)行了拆檢,如4#、5#液壓泵,1#、2#皮帶機(jī)液壓馬達(dá)和一些控制閥。除了正常磨損外,在清潔的液壓系統(tǒng)中工作正常。
?。?)為了準(zhǔn)確尋找主液壓系統(tǒng)的污染源,對(duì)污染物可能進(jìn)人液壓系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析。污染物可能進(jìn)人主液壓系統(tǒng)的環(huán)節(jié)有:
a、液壓管路被巖石砸破而處理不及時(shí)、不恰當(dāng);
b、與石碴有直接或間接接觸的液壓元件,如油箱的防塵蓋呼吸器、鋼拱架安裝系統(tǒng)、混凝土罐吊機(jī)系統(tǒng)、材料升降平臺(tái)系統(tǒng)、上部材料吊機(jī)系統(tǒng)、1#與2#皮帶機(jī)系統(tǒng)、主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的液壓馬達(dá)、護(hù)盾系統(tǒng)等。
2、故障診斷與查找
經(jīng)過(guò)多方分析、查證,逐步將懷疑重點(diǎn)縮小至護(hù)盾系統(tǒng)和主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)。理由是經(jīng)過(guò)3次主液壓系統(tǒng)的換油、濾油、試機(jī)(換油在一萬(wàn)升以上),工作一段時(shí)間后,主液壓系統(tǒng)內(nèi)的油樣中仍有大量的SIOZ顆粒,主液壓系統(tǒng)的濾芯仍然頻繁堵塞,TBM自動(dòng)停機(jī),說(shuō)明污染源一定在與石碴接觸頻繁且污染途徑暢通的位置。經(jīng)查護(hù)盾系統(tǒng)的油缸。油管、控制閥完好,可以排除,唯一的懷疑目標(biāo)只有主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的液壓馬達(dá),經(jīng)檢查主軸承的潤(rùn)滑系統(tǒng)的齒輪油內(nèi)含有大量石粉顆粒,主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的濾清器嚴(yán)重堵塞。為了準(zhǔn)確查清主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的污染物進(jìn)人主液壓系統(tǒng)的原因,檢查了主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)與主液壓系統(tǒng)的關(guān)系,兩者相連的部件只有液壓馬達(dá)。該液壓馬達(dá)與主軸承潤(rùn)滑油泵通過(guò)一封閉的聯(lián)軸器相連,經(jīng)拆解該液壓馬達(dá)和油泵,密封已損壞,最終造成污染物通過(guò)這條途徑長(zhǎng)驅(qū)直人主液壓系統(tǒng)。根據(jù)主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)發(fā)生的現(xiàn)象及檢測(cè)、化驗(yàn)、分析,我們對(duì)故障診斷如下:
?。?)主軸承內(nèi)、外圈迷宮密封和內(nèi)、外圈各三道唇形密封均已破損;
?。?)內(nèi)圈、外圈密封油脂量供給不足,也未形成連續(xù)的環(huán)形粉塵阻隔帶;
?。?)掘進(jìn)期間刀盤(pán)內(nèi)粉塵無(wú)阻擋地直人主軸承齒輪箱,從而使主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)嚴(yán)重污染;
?。?)由于主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的電傳感器已壞,又無(wú)配件更換,機(jī)械式報(bào)警裝置被坍落的巖石砸壞,不能正常報(bào)警,致使主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)污染不能及時(shí)掌握、排除;
(5)由于主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)污染時(shí)間較長(zhǎng),致使?jié)櫥捅煤鸵簤厚R達(dá)的密封破損,通過(guò)密閉的聯(lián)軸器腔,使已嚴(yán)重污染的齒輪油進(jìn)人主液壓系統(tǒng),引起嚴(yán)重的液壓系統(tǒng)故障。
3、制定解決方案
這次故障的根源在于主軸承迷宮密封和唇形密封的失效,加之在隧道內(nèi)進(jìn)行故障排除,工作難度相當(dāng)大。我們制定了兩套解決方案。
方案一:不更換主軸承迷宮密封和唇形密封。
?。?)更換主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)的油泵和液壓馬達(dá)。改封閉聯(lián)軸器腔為下部開(kāi)放式,以便解決串油問(wèn)題;
?。?)連通所有F4、F2油脂通道,視情況提高油脂泵的工作頻率;
(3)在密切監(jiān)測(cè)的前提下,增加濾油裝置,及時(shí)更換齒輪油;
?。?)要求主軸承廠商和國(guó)內(nèi)軸承研究機(jī)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)主軸承進(jìn)行全面檢測(cè)、檢查,并進(jìn)行磨粒磨損分析,評(píng)估主軸承的剩余壽命。
此方案考慮到施工油耗、工程工期問(wèn)題,若主軸承在剩余工程量的掘進(jìn)過(guò)程不會(huì)發(fā)生致命故障,暫時(shí)解決問(wèn)題。但是此方案以犧牲主軸承壽命為代價(jià),并且對(duì)工程的工期冒有很大的風(fēng)險(xiǎn)。
方案二:更換主軸承迷宮密封和唇形密封。
?。?)在洞內(nèi)拆下刀盤(pán)和碴斗;
?。?)使刀盤(pán)和主軸承脫開(kāi),并退讓出足夠的空間,進(jìn)行主軸承迷宮密封和唇形密封的更換;
?。?)在洞內(nèi)裝回碴斗和刀盤(pán)。
該方案是一種根本的解決辦法,但是時(shí)間長(zhǎng)。技術(shù)難度大,在世界隧道建設(shè)史上也是罕見(jiàn)的,就連維爾特(Wirth)公司的專(zhuān)家也沒(méi)有足夠的經(jīng)驗(yàn)和把握。最后,經(jīng)過(guò)中、外雙方技術(shù)人員商討,決定采用方案二,但方案一的部分工作可在新配件未到達(dá)以前進(jìn)行短期試驗(yàn),以取得必要的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
4、具體方案的實(shí)施
?。?)在洞內(nèi)無(wú)吊機(jī)的情況下,根據(jù)地質(zhì)條件,將刀盤(pán)用錨桿(在刀盤(pán)上部左、右兩格)和鋼板(在刀盤(pán)下部左、右點(diǎn)支撐)固定在掌子面,使其不能相對(duì)位移,以便刀盤(pán)(重約150t)裝回時(shí)螺孔位置不變,同時(shí)將碴斗拆下,并固定在刀盤(pán)內(nèi)。后退TBM主機(jī)使主軸與刀盤(pán)分離,退讓出足夠的空間,并在主軸承不轉(zhuǎn)動(dòng)的部分搭設(shè)必要的工作平臺(tái)。
(2)按照?qǐng)D1所示位置,依次拆下主軸承內(nèi)因迷宮密封、內(nèi)圈唇形密封及隔環(huán)和外圈唇形密封及隔環(huán)。
?。?)清洗主軸承及密封位置,按照?qǐng)D2所示位置依次安裝新的主軸承內(nèi)圈唇形密封及隔環(huán),外圈唇形密封及隔環(huán)、內(nèi)圈迷宮密封。
?。?)在主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)中先加人液壓油,運(yùn)轉(zhuǎn)主軸承及潤(rùn)滑系統(tǒng)。同時(shí),開(kāi)啟主軸承脂潤(rùn)滑系統(tǒng),并觀察迷宮的油脂出口,油脂擠出迷宮密封是否正常。主軸承試驗(yàn)互1-3h后,放出液壓油,并向主軸承潤(rùn)滑系統(tǒng)內(nèi)加注原裝齒輪油。
?。?)主軸承再試轉(zhuǎn)1-3h,并取出油樣進(jìn)行化驗(yàn)分析,合格后,方可進(jìn)行工作平臺(tái)拆除,重新將TBM前移,并按技術(shù)要求拆除馬盤(pán)及碴斗的固定物,安裝好碴斗和刀盤(pán)。運(yùn)轉(zhuǎn)TBM并跟蹤檢查,正常后,方可按TBM正常運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)文件進(jìn)行主軸承及潤(rùn)滑系統(tǒng)及迷宮密封的檢查。
5、結(jié)語(yǔ)
我們這次遇到TBM發(fā)生的特大故障,不等不靠,由中方技術(shù)人員查找到了故障源,提出了解決方案,并征得德國(guó)專(zhuān)家的認(rèn)可,圓滿解決了使TBM停機(jī)42天的重大故障,使TBM比計(jì)劃提高一周恢復(fù)掘進(jìn)。同時(shí)也使我們更加認(rèn)識(shí)到TBM故障監(jiān)測(cè)和油品化驗(yàn)分析的重要性及TBM備件貯備的必要性,更重要的是鍛煉了我們技術(shù)人員,為今后TBM施工累了經(jīng)驗(yàn)。